立磨水泥生產(chǎn)線中斗提機(jī)是水泥磨系統(tǒng)的主要設(shè)備,提升機(jī)殼體受物料沖刷磨漏是困擾企業(yè)安全生產(chǎn)運(yùn)行的一大難題。桂林鴻程立磨技術(shù)專員對(duì)某水泥廠提出提升機(jī)殼體磨損問(wèn)題的解決方案,保證了提升機(jī)的安全正常運(yùn)行。
這一類磨損大部分發(fā)生在早期輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中的喂料提升機(jī),磨損部位主要在提升機(jī)下料面及兩側(cè),易造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料嚴(yán)重跑冒,粉塵飛揚(yáng),惡化生產(chǎn)環(huán)境。
由于提升機(jī)一般在建筑物一側(cè),高度在40m以上,殼體修補(bǔ)很困難,高空作業(yè)危險(xiǎn)系數(shù)高,同時(shí)殼體磨漏還會(huì)降低提升機(jī)整體強(qiáng)度,存在安全生產(chǎn)隱患。雖然后期設(shè)計(jì)已經(jīng)修正了這一問(wèn)題,但是對(duì)于早期設(shè)計(jì)且目前仍大量投入使用的斗提機(jī)來(lái)講還是普遍存在這一問(wèn)題。
1 斗提機(jī)結(jié)構(gòu)及工作原理
斗提機(jī)由殼體提升裝置、頭輪裝置、傳動(dòng)裝置、尾輪裝置及張緊裝置組成。
斗子安裝在雙鏈條上,鏈條繞頭輪軸齒板成環(huán)狀,通過(guò)由電機(jī)、液力耦合器、減速機(jī)(減速機(jī)帶有慢盤機(jī)構(gòu)—逆止器)組成的傳動(dòng)裝置帶動(dòng)頭輪裝置旋轉(zhuǎn),從而使鏈條與斗子之間做垂直提升運(yùn)動(dòng)。物料由斗提尾部進(jìn)料口進(jìn)入斗子,斗子翻轉(zhuǎn),卸掉物料,循環(huán)往復(fù)完成物料的提升作業(yè)。
提升機(jī)料斗的物料正常裝載量在70%~75%,當(dāng)物料提升至頭輪半徑處,物料會(huì)隨斗子翻轉(zhuǎn),至頭輪高處時(shí),物料向下卸出,通過(guò)卸料口,完成一個(gè)循環(huán)。
而當(dāng)物料裝滿斗子時(shí),物料提升至頭輪半徑處會(huì)隨斗子翻轉(zhuǎn)逐漸溢出,溢出的物料沖向殼體兩側(cè)及鏈條,至頭輪高處時(shí),物料向下瀉出,進(jìn)入下料口。但由于物料較多,在頭輪至下料口之間并沒(méi)有倒凈,余下的物料繼續(xù)傾倒沖向殼體直至倒凈,落入提升機(jī)底部,完成一個(gè)循環(huán)。
由此可以看出,物料的沖擊不僅對(duì)殼體造成磨損,也對(duì)提升機(jī)鏈條造成磨損,減少其使用壽命,同時(shí)對(duì)減速機(jī)等傳動(dòng)系統(tǒng)也造成傷害。
2 原因分析
根據(jù)調(diào)查,水泥磨輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)發(fā)生上述問(wèn)題較為普遍。其原因主要是輥壓機(jī)下料不穩(wěn)定,造成沖料現(xiàn)象,下料波動(dòng)時(shí)提升機(jī)料斗超載,嚴(yán)重時(shí)可使提升機(jī)壓死,造成減速機(jī)損壞,提升機(jī)鏈條斷裂。輥壓機(jī)發(fā)生沖料現(xiàn)象的原因主要是輥壓機(jī)通過(guò)量大,磨機(jī)消化量小,物料循環(huán)量增加,細(xì)粉增多,累積一段時(shí)間后,穩(wěn)流倉(cāng)細(xì)粉達(dá)到一定比例時(shí),易發(fā)生沖料,導(dǎo)致提升機(jī)過(guò)載或跳停。因此,超載是造成提升機(jī)殼體沖刷、過(guò)載或跳停、減速機(jī)損壞、提升機(jī)鏈條斷裂的主要原因。
3 解決措施
(1)延長(zhǎng)斗子的卸料時(shí)間,降低下料口高度,將提升機(jī)下料口向下延長(zhǎng)500~800mm,改造下料溜子,外部加固支撐,一般可將斗子余料倒凈。
(2)在出料口與斗提頭輪之間殼體兩側(cè),大角度制作安裝導(dǎo)料槽,與鏈條距離以 10~15mm 為宜,物料提升至頭輪半徑處,物料會(huì)隨斗子翻轉(zhuǎn)逐漸溢出,溢出的大部分物料會(huì)隨兩側(cè)導(dǎo)料槽滑入出料口。
(3)在下料口處安裝下料舌頭,使用廢膠帶深入殼體,離斗子前端20mm為宜。
(4)對(duì)經(jīng)常發(fā)生壓料造成提升機(jī)跳停問(wèn)題,首先要調(diào)整操作參數(shù),使輥壓機(jī)物料通過(guò)量與磨機(jī)喂料量合理匹配,穩(wěn)定輥壓機(jī)循環(huán)量,減少?zèng)_料的發(fā)生,使提升機(jī)形成穩(wěn)定的料流。
(5)對(duì)提升機(jī)經(jīng)常發(fā)生斗提壓死、無(wú)法啟動(dòng)、逆止器損壞、減速機(jī)打齒、電機(jī)在高電流運(yùn)行的問(wèn)題,基本是設(shè)計(jì)能力偏小造成。由于受場(chǎng)地影響,一般不會(huì)整體更換,可將電機(jī)加大20%功率,減速機(jī)加大1號(hào),以上措施基本可保證提升機(jī)正常運(yùn)行。
4 改造效果
以某單位為例,其輥壓機(jī)型號(hào)1200mm×14000mm,磨機(jī)型號(hào)4.2m×13m,提升機(jī)設(shè)計(jì)能力為 760~900t/h。根據(jù)測(cè)算,投產(chǎn)后斗提電機(jī)運(yùn)行電流基本在 300A 左右,在 900t/h 以上高負(fù)荷運(yùn)行,投產(chǎn)后經(jīng)常發(fā)生斗提壓死、無(wú)法啟動(dòng)、逆止器損壞等問(wèn)題,
無(wú)法組織正常生產(chǎn)。按上述辦法,將7號(hào)減速機(jī)更換為8號(hào)減速機(jī),電機(jī)由 132kW 更換為 160kW,壓料問(wèn)題基本得到控制。而隨后出現(xiàn)斗子內(nèi)物料倒不凈,余料沖刷殼體的情況,使斗提殼體前片及兩側(cè)從上至下基本全部磨漏,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)積灰,粉塵跑冒嚴(yán)重。而后采取了降低下料口高度,增加卸料時(shí)間,在出料口與斗提頭輪之間兩側(cè),制作安裝了導(dǎo)料裝置,使斗子內(nèi)物料在頭輪部分將料排凈,減少了物料對(duì)殼體的沖刷。
通過(guò)上述綜合改造,有效解決了提升機(jī)殼體磨損的問(wèn)題,保證了提升機(jī)的安全正常運(yùn)行。
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